эмблема ВСЕРОССИЙСКИЙ
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
рисунок ТЭС
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Отделение турбинных установок и теплофикации (ОТиТ)
 
Разработка тепловых и пусковых схем парогазовых установок (ПГУ)
По данному направлению ОАО «ВТИ» является одной из ведущих организаций в энергетике России.
Комплекс работ включает:
  • обоснование параметров пара;
  • выбор и обоснование элементов схем;
  • определение технико-экономических показателей ПГУ на всех режимах эксплуатации;
  • разработку технических требований и заданий на основное и вспомогательное оборудование;
  • разработку технологии эксплуатации, критериев надежности, графиков-заданий пусков и остановов и эксплуатации в регулировочном диапазоне нагрузок;
  • разработку требований к защитам, блокировкам и сигнализации;
  • разработку систем водопользования, воднохимического режима и технологий водоподготовки;
  • разработку схем и технологий послемонтажной продувки и промывки;
  • разработку схем и способов консервации основного оборудования;
  • разработку технологических алгоритмов управления верхнего и нижнего уровней;
  • подготовку исходных данных для технического задания на АСУ ТП;
  • интеграция схем в структуру действующей ТЭС, на которой вводится ПГУ.
В общей сложности институтом разработаны порядка 40 тепловых и пусковых схем для объектов Российской энергетики и зарубежных заказчиков.
  
В 2010 году разработаны тепловые и пусковые схемы
  • ПГУ 115 МВТ котельной Северо-Западного района г. Курска, включающей 2 ГТ фирмы GE-Energy мощностью 45 МВт каждая, 2 котла утилизатора ОАО «ЗИО Подольск» и паровую турбину Т-23/34-3,4/0,12 ТКЗ;
  • ПГУ-800 филиала ОГК-6 Киришской ГРЭС в составе проекта «Модернизация конденсационной части филиала» на основе 2-х ГТ фирмы «Siemens» мощностью 300 МВт каждая. З-х контурных котлов утилизаторов и действующей паровой турбины К-300-240 ЛМЗ;
  • ПГУ-450-Т Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» с использованием 2-х ГТЭ-160 Филиала ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ» и теплофикационной паровой турбины Т-125/150-7,4 той же фирмы;
  • ПГУ-220 Уфимской ТЭЦ-5 ОАО «Башкирэнерго» на основе одной ГТЭ-160 и паровой турбины Т-60/73-7,8/0,04 ТКЗ;
  • ПГУ-420 Няганской ГРЭС, моноблочная установка на основе прогрессивной ГТ типа SGT-4000F фирмы «Siemens» мощностью 292 МВт, горизонтального трехконтурного котла утилизатора ОАО «ЭМальянс» и паровой турбины SST5-300 «Siemens» мощностью 130 МВт;
  • ПГУ-180Т Адлерской ТЭС, включающей 2 ГТ V64.3А фирмы Ansaldo Energy мощностью 66МВт, двухконтурные котлы утилизаторы ОАО «ЗИО» и паровую турбину Т-23/34-3,4/0,12 ТКЗ;
  • ПГУ-115 Воронежской ТЭЦ-2 аналогично ПГУ котельной г. Курска.
  • Разработанные схемы согласованы с заказчиками и заводами-изготовителями основного оборудования, ряд установок в настоящее время реализуются на стадии строительства и пуско-наладки
Проведение пуско-наладочных работ (ПНР) и комплексное опробование тепломеханического оборудования парогазовых установок (ПГУ)
ОАО «ВТИ» широко привлекается к реализации инвестиционных проектов в части пуско-наладочных работ на тепломеханическом оборудовании. Работы выполнены на ПГУ-450Т Северо-Западной ТЭЦ, ТЭЦ-21 и 27 (блоки №№ 3 и 4) ОАО «Мосэнерго», ПГУ-325 «Ивановские ПГУ», ПГУ-180 Дзержинской ТЭЦ, ПГУ-39 и ПГУ-80 Сочинской ТЭС, ПГУ-230 Минской ТЭЦ-3 и ряде других объектах.
Работа включает:
  • разработку и согласование первой редакции эксплуатационной документации общестанционного оборудования пускового комплекса и оборудования ПГУ;
  • подготовительные работы к ПНР и комплексному опробованию;
  • разработку оперативных схем по эксплуатации ПГУ;
  • поэлементную приемку оборудования из монтажа, поузловую наладку, промывку, гидравлику, опрессовку и продувку соответствующих систем, трубопроводов и оборудования;
  • наладку, пробные включения, комплексные и индивидуальные испытания,
  • техническое сопровождение технологических функций АСУ ТП;
  • проверку вибрационных характеристик вращающихся механизмов и их виброналадку;
  • проведение пробных пусков и комплексное опробование в течении 72 часов.
ПНР проводятся на следующем общестанционнном оборудовании:
  • системы циркуляционного и технического водоснабжения (включая градирни);
  • системы сооружений топливного хозяйства (газообразное и жидкое топливо);
  • эстакады общестанционных трубопроводов;
  • теплофикационная установка;
  • дизель-генераторная станция;
  • системы сырой воды, подпитки теплосети, промливневой канализации, нефтесодержащих и бытовых стоков,
  • очистные сооружения дождевых стоков;
  • водоподготовительная установка;
  • противопожарная насосная станция;
  • маслохозяйство электростанции (ПГУ),
  • воздушная компрессорная станция;
  • баковое хозяйство.
ПНР проводятся на следующем основном оборудовании ПГУ:
  • газотурбинной установке для двух видов топлива,
  • котле-утилизаторе;
  • паротурбинной установке с ее системами;
  • тепломеханическом оборудовании главного корпуса.
В 2010 году ОАО «ВТИ» завершило пуско-наладочные работы на тепломеханическом оборудовании:
  • энергоблока №4 ПГУ-450Т ТЭЦ-22 «Южная» ОАО «ТГК-1»;
  • по проекту «Надстройка паросилового блока 310 МВт ст. №7 Рязанской ГРЭС газовой турбиной ГТЭ-119 (ПГУ-420).
 
На данных объектах выполнено комплексное опробование, за которым последует режимная наладка, тепловые гарантийные испытания и разработка НТД по топливоиспользованию.
В настоящее время ОАО «ВТИ» выполняет пуско-наладочные работы на ПГУ-410 МВт Невинномысской ГРЭС, ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ, ПГУ-210 Новгородской ТЭЦ, ПГУ-800 Киришской ГРЭС ПГУ-200Т первой очереди Юго-Западной ТЭЦ г. Санкт-Петербург.
 
Разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию (НТД ТИ) для ПГУ.
Работа включает:
  • разработку энергетических характеристик основного и вспомогательного оборудования;
  • построение поправок на отклонение внешних факторов от значений, принятых при разработке энергетических характеристик;
  • построение исходно-номинальной характеристики удельного расхода топлива на отпущенную электроэнергию и тепло;
  • разработка макета расчета нормативных показателей топливоиспользования;
  • расчет нормативных удельных расходов топлива на расчетный период для согласования тарифов.
В 2010 году выполнена «Разработка энергетических характеристик, нормативно-технической документации по топливоиспользованию и автоматизированной системы расчета отчетных технико-экономических показателей ГТЭС «Коломенское».
Ведутся разработки НТД ТИ для ПГУ-400 Шатурской ГРЭС и газотурбинных электростанций FT8-3 MOBILEPAC.
 
Отделение защиты атмосферы (ОЗА)
 
Оценка возможности внедрения современных наилучших доступных и перспективных технологий в области охраны атмосферного воздуха и разработка "Концепции технической политики по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котлоагрегатов на объектах ОАО "Енисейская ТГК" ( ТГК-13)
Разработана «Концепция технической политики ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котлоагрегатов» в соответствии с тенденциями развития экологического законодательства РФ в области охраны атмосферы.
Представлены технические предложения по модернизации и реконструкции действующих и строительству новых газоочистных установок для снижения выбросов NOx, SO2 и твердых частиц с целью обеспечения требований по ПДВ и перспективных нормативов по выбросам загрязняющих веществ. Разработанные рекомендации позволят снизить выбросы загрязняющих веществ Красноярских ТЭЦ 1,2,3 на 40 %.
 
Разработка системы мониторинга состояния золошлакоотвалов филиалов ОАО "ОГК-6"
Разработаны Методики расчета выхода золы и удельной стоимости хранения ЗШО, руководство по системе документального мониторинга состояния систем удаления, хранения, утилизации золошлаковых отходов и паспорта на золошлакоотвалы Рязанской, Новочеркасской, Красноярской и Череповецкой ГРЭС.
 
Создание установки селективного некаталитического восстановления оксидов азота (установка СНКВ) энергоблока № 3 Каширской ГРЭС - филиала ОАО "ОГК-1"(КГРЭС) с применением карбамида в качестве реагента
Завершены монтажные работы оборудования установки СНКВ и наладка АСУ ТП. Проведены пуско-наладочные работы и пробные пуски оборудования, расположенного в помещении установки СНКВ, на воде.
 
Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Во исполнение Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 4.05.99 г. и в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» в 2010 году были разработаны
«Проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух» для
  • филиала ОАО «ОГК-6» Череповецкая ГРЭС;
  • Якутской ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго»;
  • филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Петрозаводская ТЭЦ.
В соответствии с требованиями отраслевых инструкций по инвентаризации и нормированию выбросов при разработке проектов ПДВ для перечисленных выше ТЭС были разработаны:
  • перечень нормируемых веществ и определена категория предприятия по воздействию на атмосферный воздух;
  • нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
  • план-график по контролю за соблюдением ПДВ;
  • план мероприятий по сокращению выбросов в период наступления неблагоприятных метеоусловий (НМУ);
  • выполнено обоснование достаточности ранее принятых размеров СЗЗ.
Проекты нормативов ПДВ для всех ТЭС согласованы в территориальных органах Роспотребнадзора и Росприроднадзора, для каждой ТЭС получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 5-летний период.
При определении нормативов ПДВ для ТЭС проводятся расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере по нормативному документу ОНД-86 "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий", где сказано, что при расчете максимальных приземных концентраций возможно применение фактического коэффициента оседания F золы углей в атмосфере, уточненного по экспериментально определенному дисперсному составу летучей золы ТЭС.
В связи с этим была выполнена работа
«Уточнение коэффициента оседания F в атмосфере выбросов золы от котлоагрегатов ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго» (г.Ангарск) с учетом экспериментально определенного дисперсного состава летучей золы ТЭЦ».
Получен фактический коэффициент F=1, это позволило ТЭЦ-9 сохранить категорию ПДВ для выбросов золы углей при планируемом увеличении нагрузок и зольности топлива на перспективу.
 
Обоснование выбора варианта технологии сероочистки дымовых газов на энергоблоке 200 МВт ст. № 1 Змиевской ТЭС и энергоблоке 300 МВт ст. № 2 Трипольской ТЭС
На основе данных по сжигаемому топливу (донецкий АШ) для энергоблоков на Змиёвской и Трипольской ТЭС предложены установки мокрой известняковой сероочистки. Оценены размеры оборудования, размещаемого в ячейке энергоблока, эксплуатационные показатели и капитальные вложения в эти установки. Выполнены проработки по размещению абсорберов в ячейках этих энергоблоков.
 
Анализ проектной документации системы газоочистки для энергоблока мощностью 660 МВт Троицкой ГРЭС и выпуск экспертного заключения
По заданию Генподрядчика проведен анализ проектной документации установки сероочистки для энергоблока 660 МВт Троицкой ГРЭС, предназначенного для сжигания кузнецких углей. Были рассмотрены мокрая известняковая сероочистка (поставка Китая) и мокросухая известковая - NID, интегрированная с рукавным фильтром.

Отделение парогенераторов и топочных устройств (ОПТ)
 
Расчетно-аналитические работы
В 2010 году начаты работы по освоению производства основного оборудования котлов с ЦКС и труб для ССКП. В рамках договора с АНО ИЦ ЭМ было выполнено:
  • выбор технологии котлов с ЦКС паропроизводительностью 670т/ч и 1000т/ч с системой и оборудованием подготовки топлива к сжиганию;
  • разработка программы тепловых расчетов котла с ЦКС паропроизводительностью 1000т/ч;
  • выполнение тепловых расчётов котла с ЦКС паропроизводительностью 1000т/ч;
  • проведение исследований перспективных жаропрочных марок сталей на жаростойкость и другие исследования материалов для уровня рабочих параметров ССКП;
  • проведение экспертизы обоснования унифицированного ряда основного оборудования энергоблоков для сжигания природного газа и угля.
Режимно-наладочные работы и испытания
В 2010 году были проведены:
  • режимно-наладочные работы с составлением режимных карт на котлах ст. №2, №4, №5, №6, №7, №8, №11, №12 ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго»;
  • испытания блоков ст. №4, ст. №5 Киришской ГРЭС – филиала ОАО «ОГК-6» с определением возможности их длительной работы с минимальной (100 МВт) нагрузкой;
  • испытания энергоблоков ст. № 7,8 Верхнетагильской ГРЭС - филиала ОАО «ОГК-1» по определению технологического и технического минимума для этих блоков при работе на экибастузском угле и природном газе.
Выполнены режимные мероприятия по снижению шлакования на котле № 2А Рефтинской ГРЭС.
Были продолжены работы по обследованию и режимной наладке технологических линий по сжиганию твердых бытовых отходов на московском спецзаводе № 4 «Комплекса ОПТБ и БО» ГУП «Экотехпром». В 2010г. завершены работы на технологической линии № 2.

Определение нижнего предела регулировочного диапазона энергоблоков ТЭС
В 2010 году ОАО «ВТИ» выполнило работы по определению нижнего предела регулировочного диапазона для следующих энергоблоков:
  • Энергоблоки 800 МВт Сургутской ГРЭС-2 - филиала ОАО «ОГК-4»;
  • Энергоблоки 300 МВт Новочеркасской ГРЭС - филиала ОАО «ОГК-6»;
  • Энергоблоки 150 МВт Яйвмнской ГРЭС.
  • В результате были установлены технологические и технические минимумы нагрузок энергоблоков на этих электростанциях.

    Работы по обследованию оборудования
    В 2010 году ОАО «ВТИ» выполнило обследование состояния котлов и систем пылеприготовления Владивостокской ТЭЦ-2, Первомайской ТЭЦ, энергоблоков 500 МВт ст.№ 8 и 9 Троицкой ГРЭС – филиала «ОГК-2».
    Проведена оценка технического состояния оборудования, зданий и сооружений ТЭС ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) с целью прогнозирования надежности выработки тепловой и электрической энергии. На основании этой работы даны рекомендации по внедрению первоочередных мероприятий, реализация которых необходима для их нормальной эксплуатации.

    Работы по сертификации.
    Сертификат соответствия – это специальный документ, который подтверждает, что продукция качественная и соответствует российским стандартам (ГОСТ, ТУ и т.д.). Сертификаты соответствия выдаются аккредитованными в системе ГОССТАНДАРТа органами по сертификации. Основанием для выдачи сертификата соответствия ГОСТ Р является протокол составленный по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории, которая путем тестовых испытаний и экспертной оценки определяет, соответствует ли продукция установленным для нее стандартам и правилам. ОАО "ВТИ" имеет аттестат аккредитации испытательного центра "Теплотехник" № РОСС RU.0001.22МХ15 для проведения работ по испытаниям.
    В 2010 году ОАО "ВТИ" провело работы по сертификационным испытаниям подовых газовых горелочных устройств котла П-74 ГРЭС-24 и пылегазовых горелочных устройств котлов ст. № 10 и № 18 Сибирского химического комбината. По их итогам составлены протоколы испытаний и переданы в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование). Получены сертификаты соответствия горелочных устройств.

    Оценка класса опасности золошлаковых материалов, полученных при сжигании углей
    Выполнена оценка класса опасности золошлаковых материалов, полученных при сжигании переясловского угля на Красноярской ГРЭС-2, кузнецкого угля марок ТР и ТОМСШ на Южно-Кузбасской ГРЭС, золошлаковых отходов с золоотвала №1 Беловской ГРЭС. Класс опасности золошлаковых отходов устанавливался расчетным (по компонентному составу) и экспериментальным (биотестированием) методами. Для всех материалов установлен 5 класс опасности для окружающей природной среды, что позволяет ТЭС существенно снизить затраты на хранение отходов.

    Экспериментальные исследования в кипящих слоях
    Рассмотрены вопросы комплексного использования твердых топлив (энерготехнологические установки), которые в последнее время за рубежом позиционируются как полигенерирующие системы с получением тепла, электроэнергии и полезных продуктов (синтетический газ, смолы, жидкое топливо). Показаны преимущества подобных систем со связанными аппаратами с циркулирующим кипящим слоем (дожигатель полукокса) и кипящим слоем (пиролизер). На базе экспериментальных исследований разработаны расчетные рекомендации для определения циркуляции и сепарации частиц в связанных системах с КС и ЦКС и разработан проект технического задания на ОКР. Исследования велись в кооперации с Институтом Тепловой энергетики Университета в Zhejiang (Hangzhou).

    ЭРазработка Концепции технической политики и развития компаний, входящих в группу ООО «Газпром энергохолдинг»
    В 2010 году ВТИ с привлечением фирмы ОРГЭС разработал Концепцию технической политики и развития энергокомпаний, входящих в группу ООО «Газпром энергохолдинг» - ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мосэнерго».
    Концепция технической политики и развития энергокомпаний, входящих в группу ООО «Газпром энергохолдинг» разработана на основе анализа существующего состояния генерирующих компаний.
    Она включает в себя требования к оценке технического состояния тепловых электростанций, предельного состояния их оборудования, организации ремонтов и технического обслуживания, обеспечению надежности и экономичности эксплуатирующегося оборудования, выбору технических решений и мероприятий по модернизации, реконструкции, техперевооружению и при новом строительстве. Определены основные направления технической политики в современных условиях, обеспечивающие повышение эффективности функционирования электростанций при наименьших затратах и необходимом уровне промышленной и экологической безопасности.

    Отделение металлов (ОМ)
    Восстановительная термическая обработка паропроводов
    В настоящее время большое количество паропроводов выработало расчётный парковый ресурс, и нуждаются в замене. Замена паропроводов в целом или отдельных гибов связана с большими материальными затратами.
    В порядке выхода из создавшейся ситуации предложена технология проведения восстановительной термической обработки (ВТО) длительно работавших элементов паропроводов. Данная технология обеспечивает восстановление служебных характеристик перлитных марок сталей до исходного состояния.
    В 2010 году была завершена работа по ВТО штампосварных колен (ШСК) из стали 15Х1М1Ф с продольными швами после длительной эксплуатации н =143,5 тыс. часов на паропроводе горячего промперегрева Рефтинской ГРЭС. До настоящего времени ВТО штампосварных колен из стали 15Х1М1Ф со сварными швами не проводилось по причине существенной неоднородности структуры и свойств между литым металлом сварного шва 09Х1МФ и штампованным основным металлом 15Х1М1Ф. По результатам проведенной работы подобран режим ВТО, при котором достигается оптимальный баланс структуры и свойств разнородных участков соединения (шов, ЗТВ, основной металл) с полным устранением микроповрежденности. После проведения ВТО штампосварные колена были допущены к дальнейшей эксплуатации в составе паропровода горячего промперегрева Рефтинской ГРЭС.
    В истекшем году был выполнен ряд работ по оценке возможности дальнейшей эксплуатации паропроводов, отработавших установленный ресурс после ВТО. В рамках этих задач был проведен комплекс исследований, включающий в себя проведение испытаний на длительную прочность, определение механических свойств, изучение структуры, фазового и химического состава металла вырезок. Полученные результаты исследований анализировались с учетом требований нормативной документации и указанные паропроводы были допущены к дальнейшей эксплуатации на дополнительный срок.

    Метод контроля тепловой неравномерности пароперегревателей из сталей аустенитного класса с помощью ферритометра
    Пароперегреватели котлов ТЭС работают в условиях неравномерного распределения расхода теплоносителя, неоднородного поля скорости и температуры дымовых газов. Неравномерное распределение расхода может быть следствием конструктивной нетождественности змеевиков. Эти факторы вызывают тепловую неравномерность и неравномерное разупрочнение металла.
    На пароперегревательный тракт приходится 60…70% повреждений поверхностей нагрева. Основная причина повреждений – тепловая разверка. Задача контроля пароперегревателей состоит в выявлении змеевиков с наихудшим температурным режимом и минимальным остаточным ресурсом
    Практика показала, что информация о тепловой неравномерности с использованием ультразвуковой толщинометрии является ненадёжной, особенно на ранних этапах эксплуатации и при работе котлов преимущественно на природном газе. Отсутствие надёжных методов распознавания тепловой неравномерности не позволяет повысить качество диагностики.
    Металлографическое изучение повреждений пароперегревателей из 12Х18Н12Т и ДИ59 котлов, работающих даже непродолжительное время на мазуте, позволило установить, что режим эксплуатации оставляет след на наружной поверхности змеевиков в виде изменённого по сравнению с матрицей слоя. Измерение содержания ферритной фазы (СФФ) с помощью магнитного ферритометра МФ-51НЦ выявило его ферромагнитное свойство. Экспериментальными исследованиями установлено, что изменённый слой в змеевиках из 12Х18Н12Т обеднён железом, хромом, кремнием, полностью лишён марганца и титана, обогащён никелем до 70%, содержит островки сульфидов. Изменённый слой в змеевиках из ДИ59 обеднён хромом, полностью лишён марганца, меди и ниобия, обогащён железом до 90% и никелем.
    Изменённый слой на наружной поверхности змеевиков порождён избирательным окислением 12Х18Н12Т и ДИ59 золой и воздухом и объёмной диффузией из матрицы в окалину металлов с большим сродством к сере и кислороду. Аналитическим и экспериментальным путём получена параболическая зависимость содержания ферритной фазы от температуры и времени эксплуатации. Результаты исследования могут служить основами метода контроля тепловой неравномерности пароперегревателей из аустенитных сталей с помощью ферритометра. Магнитная ферритометрия впервые была применена и продолжает использоваться для идентификации змеевиков ширмовых и конвективных пароперегревателей из 12Х18Н12Т котлов Каширской ГРЭС и ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго».

    Продление сроков службы и экспертиза промышленной безопасности теплосилового оборудования
    В истекшем году институтом выполнен обширный комплекс работ по техническому диагностированию и продлению сроков службы основного и вспомогательного оборудования ТЭС, отработавшего нормативный ресурс. По результатам каждой работы выпущено заключение экспертизы промышленной безопасности. Диагностирование и экспертиза промышленной безопасности выполнялись для электростанций с поперечными связями и для крупных конденсационных электростанций с энергоблоками 300 ÷ 800 МВт. В ряде работ специалистами ВТИ проводился анализ микроповреждённости и микроструктуры металла элементов непосредственно на объекте (при отсутствии у владельца оборудования возможности выполнения данных работ собственными силами), В каждом конкретном случае для диагностируемого оборудования определялось фактическое техническое состояние на основании результатов неразрушающего контроля, исследований служебных свойств металла и расчётных оценок прочности и ресурсных характеристик. В особых ситуациях – в случае обнаружения недопустимых дефектов металла – выполнялся специальный анализ с расчётом характеристик живучести повреждённых элементов оборудования и установлением допустимых сроков эксплуатации до проведения восстановительного ремонта или замены изношенных элементов. Все выпущенные ВТИ экспертные заключения были утверждены в региональных органах Ростехнадзора без замечаний.

    Оказание услуг по оптимизации объёмов и периодичности ремонтов на основе анализа технического состояния тепломеханического оборудования электростанций
    Выполнен анализ текущего технического состояния основного и вспомогательного энергетического оборудования электростанций ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1»», ОАО «ТГК-3» на примере 5-ти электростанций ТГК и 3-х электростанций ОГК, на базе существующей технической документации (проектных и эксплуатационных материалов, результатов диагностики, статистике повреждений, результатов натурных испытаний и др.).
    Оценена степень адекватности объема типовых работ по ремонту, выполненных в 2006 – 2009 годах на выбранных электростанциях ОГК и ТГК, текущему состоянию основного и вспомогательного оборудования и систем.
    Выявлены отдельные единицы оборудования, объемы и периодичность плановых ремонтов которых необходимо оптимизировать с учётом суммарной наработки и повреждаемости их критических узлов в течение межремонтного цикла.
    Показано, что для полноценного планирования ремонтной деятельности необходимо учитывать ожидаемые затраты на неплановые ремонты (риски), рассчитываемые в соответствии с теорией надёжности сложных восстанавливаемых систем на основе имеющихся исходных данных по повреждаемости критических элементов оборудования или/и экспертных оценках показателей надёжности этих элементов.
    Проанализирована приемлемость выполнения ремонтов энергооборудования заказчика по текущему техническому состоянию и установлена принципиальная возможность перехода от ППР к РТС; выявлены основные факторы, препятствующие в настоящее время такому переходу.
    Проведено исследование взаимосвязи периодичности ремонтов и затрат на плановые ремонты с надёжностью тепломеханического оборудования. Предложен набор эксплуатационных показателей, которые следует использовать при планировании и оптимизации ремонтных затрат на оборудование. Разработаны методические рекомендации по определению и расчёту объёма затрат, необходимых для проведения ремонтов и ТПиР.

    Ремонт и восстановление рабочих лопаток формированием защитных покрытий на элементах проточной части паровых турбин ТЭС
    Работы выполнялись как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
    На территории Российской Федерации были проведены ремонты:
    • рабочих лопаток 5-х ступеней 1-го, 2-го и 3-го потоков турбины К-300-240 ХТГЗ (ст. №1) филиала ОАО «Энел ОГК-5» «Рефтинская ГРЭС» нанесением защитно-упрочняющего эрозионностойкого покрытия (восстановление входных кромок без разлопачивания роторов при нахождении роторов РНД и РСД на козлах ремонтной площадки);
    • рабочих лопаток 26-й и 30-й ступеней РНД турбины К-200-130 ЛМЗ (ст. № 7) филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС (восстановление входных кромок без разлопачивания ротора при нахождении РНД на стенде облопачивания и разлопачивания роторов);
    • рабочих лопаток 30-й ступени РНД турбины К-200-130 ЛМЗ (ст. № 3) филиала «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС» (восстановление входных кромок и устранение питинговых коррозионных дефектов по вогнутой части 30-й ступени РНД без разлопачивания при нахождении ротора на козлах ремонтной площадки);
    • рабочих лопаток 19-й ступени турбины ПТ-30-90/10М (ст. № 4) производственного подразделения ТЭЦ-1 филиала «ТГК-4» - «Воронежская региональная генерация» (восстановление входных кромок без разлопачивания ротора при нахождении ротора на козлах ремонтной площадки);
    • рабочих лопаток 5-х и 6-х ступеней РНД, 8-й ступени рабочих и направляющих лопаток ЧВД-СД турбины К-160-130 ХТГЗ (ст. № 8) филиала ОАО «Энел ОГК-5» «Невинномысская ГРЭС» нанесением защитно-упрочняющего эрозионностойкого покрытия (восстановление входных кромок без разлопачивания роторов при нахождении их на козлах ремонтной площадки);
    • рабочих лопаток 27-й и 31-й ступеней РНД турбины К-200(215)-1М1 ЛМЗ (ст. № 9) Верхнетагильской ГРЭС - филиала «ОГК-1» (восстановление входных кромок 27-й ступени без разлопачивания ступени при нахождении ее на специальном стенде ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», восстановление входных кромок 31-й ступени в разлопаченном состоянии в условиях мастерских ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»);
    • рабочих лопаток 26-й, 27-й, 30-й и 31-й ступеней РНД турбины К-200-130 ЛМЗ (ст. №6) филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС (восстановление входных и выходных кромок рабочих лопаток 26-й, 27-й, 30-й и 31-й ступеней РНД без разлопачивания ротора при нахождении РНД на козлах ремонтной площадки).
    За пределами территории Российской Федерации были проведены ремонты:
    • рабочих лопаток 28-й, 29-й и 30-й ступеней РНД турбины ПТ-80-130/13 ЛМЗ ст. №1 АО «Кишиневская ТЭЦ-2» Республики Молдова (восстановление входных кромок 28-й, 29-й и 30-й ступеней и выходных кромок 30-й ступени РНД без разлопачивания ротора при нахождении ротора на козлах ремонтной площадки);
    • (восстановление входных и выходных кромок 25-й ступени и входных кромок 30-й ступени РНД турбины без разлопачивания при вскрытой крышке ЦНД при положении ротора в постели турбины).
    Гарантийный срок на все работы составляет пять лет.

    XIII Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД - 2010» наградил ОАО «ВТИ» Бронзовой медалью и дипломом за разработку Белякова А.В., Горбачева А.Н., Фокина А.А. «Технологический процесс увеличения ресурса рабочих лопаток паровых турбин формированием покрытий на входных и выходных кромках» и почетным дипломом за активное участие в XIII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий

    Лаборатория топлива и масел (ЛТ и М)
     
    • По договорам с предприятиями ОАО «Мосэнерго» в течение ряда лет проводится сервисное обслуживание бомбовых калориметров типа АБК-1 и Тантал, включающие в себя: периодическую проверку их работоспособности и подготовку их к поверке; измерение вместимости калориметрических бомб; испытания на прочность калориметрических бомб; текущий ремонт; обучение персонала ТЭЦ.
    • Проведены исследования по оценке показателей качества турбинных масел нового поколения как ведущих отечественных (ООО «ТНК смазочные материалы», ООО «ЛЛК Интернешлн», ООО «Новые технологии»), так и зарубежных производителей (фирмы AFTON, HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION).
    • Проводился регулярный мониторинг качества товарных партий минеральных турбинных масел ряда ведущих отечественных производителей (ООО «ТНК смазочные материалы», ООО «ЛЛК Интернешлн», ОАО «Славнефть-Янос») и огнестойких турбинных масел (фирма Chemtura), предназначенных к поставкам энергопредприятиям России.
    • Разработаны и включены в ГОСРЕЕСТР методики выполнения измерений 11 показателей качества минеральных и огнестойких (типа ОМТИ) турбинных масел, ранее не описанных иной нормативной документацией.
    • Проведены исследования контрольных проб дизельных топлив, предназначенных для использования в топливной системе ГТЭ-160 ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго», а так же проведена проверка соответствия отечественного товарного дизельного топлива требованиям поставщика газотурбинных установок второй очереди Сочинской ТЭЦ.
    • По заказу ООО «Башкирская генерирующая компания» проведены исследования физико-химических и теплотехнических свойств топлива нефтяного универсального «Универсин С». Установлено, что представленный образец топлива может быть рекомендован в качестве резервного и аварийного топлива для водогрейных котлов.

    Лаборатория автоматизации тепломеханического оборудования ТЭС (ЛАО)
     
    В 2010 году лабораторией автоматизации тепломеханического оборудования ТЭС ОАО “ВТИ” были проведены следующие основные работы:
    • экспертиза промышленной безопасности автоматизированной системы управления технологическим процессом на базе программно-технического комплекса (ПТК) ALSPA P 320 с целью получения Разрешения на применение на опасных производственных объектах (в теплоэнергетике);
    • разработка методики обоснования расчета регулирования цен (тарифов) на услуги по обеспечению системной надежности в части нормированного первичного и автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков активной мощности;
    • анализ вариантов реконструкции Молдавской ГРЭС на базе ПГУ с точки зрения маневренных характеристик предлагаемого основного оборудования и соответствия его требованиям UCTE;
    • разработка алгоритмов (пошаговых программ и схем регуляторов) системы управления водно-химического оборудования энергоблоков мощностью 215 МВт № 8, 9 Черепетской ГРЭС.
    • сертификационные испытания энергоблоков 300 МВт Ириклинской ГРЭС – филиала ОАО “ОГК-1” (ст. № 1, 3, 4, 5) и Кармановской ГРЭС филиала ООО “БГК” (ст. № 1, 2, 3).
     
    Экспертиза промышленной безопасности автоматизированной системы управления включала в себя анализ представленной проектной документации на автоматизированную систему управления на базе ПТК ALSPA P 320, определение соответствия характеристик средств АСУ ТП нормам и правилам промышленной безопасности, приведенным в нормативных документах, действующих в электроэнергетике. Экспертиза проведена в соответствии с требованиями «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. ГГТН РФ 06.11.1998 г, № 641) и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 N 1540 "О применении технических устройств на опасных производственных объектах". Помимо этого в процессе работы были подготовлены Паспорта на ПТК и технические средства, входящие в его состав.
     
    Методика обоснования расчета регулирования цен (тарифов) на услуги по обеспечению системной надежности в части нормированного первичного и автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков активной мощности (НПРЧ и АВРЧМ) для представления в Федеральную службу по тарифам была разработана ЛАО по заказу ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»). Работа включала в себя анализ составляющих капитальных и эксплуатационных затрат, обусловленных работой тепловых конденсационных энергоблоков в НПРЧ и АВРЧМ, и их распределения в зависимости от мощности и типа установленного оборудования, а также типа оказываемой услуги, определение нормированных и расчетных составляющих капитальных и эксплуатационных затрат и т.д.
    Разработанная методика позволяет оценить расчетный (плановый) объем необходимой валовой выручки, требуемой для возмещения экономически обоснованных расходов, связанных с оказанием услуг по обеспечению системной надежности, модернизированных или планируемых к модернизации газомазутных конденсационных энергоблоков. В работе отдельно рассмотрены следующие услуги по обеспечению системной надежности: НПРЧ, АВРЧМ и одновременное предоставление услуг НПРЧ и АВРЧМ.
    Результаты работы могут быть использованы при обосновании тарифов на услуги по обеспечению системной надежности или при расчете стоимости предоставляемых услуг в случае участия в рынке системных услуг.
     
    По результатам проведенных сертификационных испытаний газомазутных энергоблоков 300 МВт ст. № 1, 3, 4, 5 Ириклинской ГРЭС – филиала ОАО “ОГК-1” (очередные сертификационные испытания) и энергоблоков 300 МВт ст. № 1, 2, 3 Кармановской ГРЭС филиала ООО “БГК” (энергоблоки ст. № 1, 3 - очередные сертификационные испытания, энергоблок ст. № 2 - первичные) были выданы сертификаты соответствия данных энергоблоков требования Стандарта ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.27.100.002-2005 (СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005, IDN) «Нормы участия энергоблоков ТЭС в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты». На энергоблоках Ириклинской ГРЭС испытания проведены как на газе, так и на мазуте, на Кармановской ГРЭС – на газе.
    Работа включала в себя предварительный анализ соответствия энергоблоков требованиям Стандарта, разработку программы сертификационных испытаний, проведение испытаний, подготовку отчетов по их результатам и выдачу сертификата соответствия, зарегистрированного в ОАО «СО ЕЭС».

    Отделение водно-химических процессов тепломеханического оборудования ТЭС (ОВХП)
     
    «Разработка предложений по оптимизации водопользования Краснодарской ТЭЦ с учетом вновь вводимого оборудования блока ПГУ-410»
    Выполнено моделирование гидравлического и химического режимов работы оборотной системы охлаждения. Оценка надежности ведения ВХР ОСО проводится с использованием разработанной авторами математической модели водного баланса ОСО.
    Анализ системы водопользования показывает, что в зимний период возможна экономия воды за счет перевода охлаждения вспомогательного оборудования на циркуляционную воду и сокращения продувки с 2300 до 608 м3/ч. За весь зимний период это позволит сократить водопотребление и водоотведение на 6,35 млн.м3.
     
    «Выполнение работ по наладке водно-химического режима энергоблока ПГУ-180МВт Первомайской ТЭЦ-14 «ТГК-1»».
    Специалисты лаборатории водно-химических режимов отделения водно-химических процессов выполнили работу по наладке водно-химического режима с применением аминосодержащего реагента марки «Purotech» вновь вводимого энергоблока ПГУ-180 ТЭЦ-14 «Первомайская» ОАО «ТГК-1».
    Применение реагентов «Purotech» обеспечило надежный водно-химический режим энергоблока с поддержанием нормируемых показателей водно-химического режима.
     
    «Предпусковая паро-кислородная очистка, пассивация и консервация котла-утилизатора энергоблока ПГУ-325 Ивановской ГРЭС»
    В рамках комплексной работы по выполнению пуско-наладочных работ на энергоблоке ПГУ-325 была внедрена паро-кислородная технология по очистке, пассивации и консервации котлов-утилизаторов с целью обеспечения сохранности оборудования на время резерва.
    При выполнении технологии были учтены конструктивные и схемные особенности котлов-утилизаторов, была разработана схема по контурной обработки, что позволило обеспечить пассивацию внутренних поверхностей нагрева котлов-утилизаторов.
     
    «Проведение исследовательских работ на разработку технико-экономического обоснования для создания высокоэффективных, надежных и безопасных водно-химических режимов и водоподготовительных установок для паровых котлов и турбин систем теплоснабжения Саранской ТЭЦ-2 филиала ОАО «ТГК-6»»
    В рамках договора было выполнено полное обследование с оценкой состояния и разработкой рекомендаций по реконструкции существующих на ТЭЦ схем водоподготовительных установок для подготовки добавочной воды барабанных котлов давлением 9,8 МПа и 13,8МПа.
    Были разработаны рекомендации с технико-экономическим обоснованием внедрения нового водно-химического режима с применением аминов для действующего оборудования ТЭЦ.
    Разработана схема реконструкции узлов коррекционной обработки питательной и котловой воды.
     
    В 2009-2010 гг. для ряда электростанций филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» проведена работа по оформлению комплектов документов:
    • для получения решений о предоставлении водных объектов в пользование для сброса сточных вод,
    • для заключения договоров водопользования для забора воды из поверхностных водных объектов и для целей гидроэнергетики. /li>
    Исходные материалы для оформления разрешительной документации на водопользование подготовлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2008 г. №165 «О подготовке и заключении договора водопользования» и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» с помощью сотрудников ТЭС.
    В результате работы:
    • заключены договора водопользования для забора воды из р. Невы для Центральной ТЭЦ (ЭС-2), Правобережной ТЭЦ-5, Южной ТЭЦ-22, из р. Большой Невы для Василеостровской ТЭЦ-7 и из р. Быстрицы для Лужской МГЭС-2;
    • заключен договор водопользования для целей гидроэнергетики для Лужской МГЭС-2;/li>
    • получены решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод для двух выпусков в р. Неву Центральной ТЭЦ (ЭС-2), для выпусков в р. Неву и ручей Безымянный Правобережной ТЭЦ-5, для выпуска в р. Большую Неву Василеостровской ТЭЦ-7 и для выпуска в р. Быстрицу Лужской МГЭС-2.
     
    «Коррекционная обработка циркуляционной воды цирксистемы оборотного охлаждения Волгоградской ТЭЦ-3»
    При выполнении работы было выполнено исследование по подбору реагента антинакипина «АКВАХИМ ИКФ-6» для организации водно-химического режима циркуляционной системы оборотного охлаждения.
    После выбора реагента было выполнено промышленное внедрение технологии коррекционной обработки циркуляционной воды.

    Физико–техническое отделение (ФТО)
     
    Разработка технических мероприятий по созданию систем охлаждения выхлопных частей турбин К-330-23,5 и К-175-12,8.
    Основной причиной недопустимого разогрева выхлопной части ЦНД является повышение температуры "рабочего" пара из-за вентиляционных явлений в проточной части низкого давления. Для нейтрализации этого явления применяются различные системы охлаждения.
    В данной работе рассмотрены основные принципы создания кольцевых систем охлаждения выхлопных частей новых турбин К-330-23,5 Рефтинской ГРЭС и К-175-12,8 Березовской ГРЭС (Белоруссия), проектируемых группой компаний “Теплоэнергосервис”.
    В процессе работы проводились детальные расчеты проточных частей низкого давления на малорасходных режимах, в результате которых определены необходимые для поддержания допустимого теплового состояния расходы охлаждающей среды. Разработана принципиальная схема систем охлаждения и конструктивное исполнение отдельных ее элементов. Определено количество и места расположения форсунок системы, учитывающие конструктивные особенности выхлопных патрубков рассматриваемых турбин. Определены условия обеспечения эффективной работы систем охлаждения, основным из которых является нейтрализация влияния на тепловое состояние выхлопа горячего пара, сбрасываемого из котла в конденсатор на пусковых режимах.
     
    Разработка опытного образца прибора для измерения плотности природного газа
    Отличительной чертой предлагаемого прибора является возможность непрерывного измерения плотности природного газа, поступающего в прибор непосредственно из газопровода.
    В приборе используется метод прямых измерений путем сравнения веса столба исследуемого газа с весом столба газа с известной плотностью. Для этого используется оригинальный датчик перепада давления на малые (доли Паскаля) перепады давления.
    В состав прибора входит система управления, сбора и обработки информации а также система архивирования данных.
    Система сбора и обработки информации вычисляет средние значения плотности за час, неделю, месяц, квартал, год и хранит все эти данные в архиве.
    Технические характеристики системы измерения плотности.
    • Предел допускаемой относительной погрешности: 0,5 %;
    • Диапазон измерения плотности: 0,5 ? 0,9 кг/м3
    • Прибор защищен патентом на изобретение № 2350925.
    Изготовлен первый образец прибора, который пройдет промышленные испытания на ТЭЦ ВТИ и в дальнейшем будет сертифицирован.
     
    Исследование технических характеристик рекомбинаторов водорода модельного ряда РВК при условиях, моделирующих аварии на АЭС с ВВЭР
    В физико-техническом отделении института продолжаются исследования и разработка конструкции новых модификаций каталитических рекомбинаторов водорода для атомных электростанций. Используя опыт, полученный при разработке и изготовлении моделей рекомбинаторов РВК-500 и РВК-1000, разработаны новые модели РВК-2, РВК-3 и РВК-4, конкурирующие с зарубежными аналогами. Разработаны новые конструктивные решения по размещению катализатора в корпусе рекомбинатора, позволяющие существенно увеличить производительность рекомбинаторов без увеличения его размеров и массы. Проводятся исследования с новыми типами катализатора. Стенд для исследований модернизирован и позволяет проводить испытания крупных моделей рекомбинаторов РВК-2, РВК-3 и РВК-4.
    Работы ведутся в кооперации с производителем рекомбинаторов – компанией ИНПК ЗАО «Русские энергетические технологии». В ВТИ проводятся приемочные и приемо-сдаточные испытаний рекомбинаторов, изготовленных этой компанией. Рекомбинаторы моделей РВК-500, РВК-1000 и РВК-2 изготовлены и поставлены на 6 энергоблоков АЭС в РФ и на 3 энергоблока зарубежных АЭС.
     
    Работы по внедрению системы шариковой очистки на конденсаторах турбоагрегата ст. № 5 Гусиноозерской ГРЭС.
    Проведено обследование оборудования системы охлаждения и конденсатора, разработан проект и осуществлен авторский надзор за монтажом оборудования шариковой очистки, изготовленного по лицензии ОАО «ВТИ» на производственной базе ООО «ТЭР – Новомичуринск». Проведены приемочные испытания оборудования из монтажа, включая систему автоматического управления, и выполнена технологическая наладка с выдачей режимной карты. Проведены работы по оценке изменения температурного режима конденсатора паровой турбины из-за внедрения системы шариковой очистки конденсатора турбоагрегата.

 
© 2007-2009, "ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ"
Россия, 115280, Москва, Автозаводская улица 14/23;   
Телефон: (495) 234-76-17;   
E-mail: vti@vti.ru

    Rambler's Top100 467417